年节蒸汽费用超700万元
中化新网讯 近日,贵州黔希化工重点节能技改项目——甲醇脱水塔双塔耦合精馏改造项目顺利实现一次开车成功,各项工艺参数均达设计标准,甲醇产品纯度合格。该项目预计可使甲醇脱水系统蒸汽消耗降低40%以上,年节约蒸汽费用超700万元。
据了解,黔希化工原甲醇脱水系统采用单塔运行工艺,塔釜再沸器采用0.7MPa蒸汽进行加热,蒸汽消耗量在33t/h左右,塔顶气经循环冷却水冷凝后部分回流、部分采出,蒸汽热能只能得到一次利用,多余的热量被循环水带走,蒸汽能耗大,生产成本高,成为制约生产提质增效的瓶颈。
该项目通过新增一台加压塔,对原常压塔进行适配改造,创新采用双塔耦合精馏工艺,核心原理是利用加压塔塔顶高温蒸汽作为热源,直接加热常压塔塔底物料,实现蒸汽热能梯级利用、重复回收,从根本上减少外部蒸汽消耗。
为抢抓市场机遇,黔希化工将原计划5月投产的技改项目提前至4月实施。面对工期压缩的挑战,公司领导牵头,多部门协同联动,组建专项技改攻坚团队,与总包单位、施工厂家协同部署,全程紧盯设计、采购、施工、安装、调试、安全管控等环节,以“白+黑”“5+2”的工作模式,高标准完成了旧塔改造、新塔安装及联调联试。
乙二醇厂作为技改项目核心参与单位,立足生产实际优化技改方案,严格落实特殊作业票证闭环管理,24小时现场值守,常态化监督施工流程与作业标准;全面排查工程、设计及安全隐患,建立问题台账逐项销号整改;安排技术骨干紧盯设备安装、管道焊接等关键工序,从严把控施工质量
仪表维修公司不等不靠,在保证完成自身大修检修任务的前提下,统筹调配人力,抽调车间关键岗位人员、乙二醇仪表现场班组及DCS控制班组骨干人员下沉技改项目一线开展攻坚作业,紧扣整体施工节点,灵活统筹工期,有序完成现场仪表安装、回路打点、回路接线、系统调试等全流程工作。
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