11月25日从山东能源陕西未来能源化工有限公司获悉,该公司气化废渣脱水技术改造项目投产以来,截至目前累计处置气化渣12000余吨,不仅消除了环境污染,每年还可产生经济效益320余万元,让细渣“变废为宝”走上“重生”之路。
气化细渣是煤气化工段产生的固体废物,主要成分为煤灰分、部分未转化的碳,以及对土壤、水体和大气易造成污染的重金属等。受原料煤灰分及系统负荷影响,气化细渣含水率达60%以上,不仅造成水资源大量浪费,同时还存在渣场水处理难度大、运输成本高等不利因素。近年来,随着煤化工产业迅速发展,如何处置气化炉产生的大量气化渣消除废渣污染,是行业实现可持续发展亟待解决的技术难题。
该公司秉承“吃干榨净”的绿色发展理念,成立气化废渣脱水技术工艺研究小组,经多方调研、论证交流及现场试验,组织实施了“气化废渣脱水技术工艺研究”项目。
“我们采用‘压滤+加热+真空干化’的脱水技术,可将气化细渣含水率由60%降至35%以下,处理后的气化渣滤饼水分含量低、热值高,可满足煤粉锅炉二次掺烧的要求,实现热值有效回收”。该公司气化车间工艺技术员冯功说。
“气化废渣脱水技术工艺研究”项目自2023年1月投产后,通过一系列技术改造和升级,2023年6月通过了未来能源和中国联合工程有限公司共同组织的168小时性能考核,期间设备工况保持平稳运行,负荷达100%以上,渣饼含水量平均34.15%,平均处理能力25.95吨/小时,电耗、仪表空气公用工程消耗均低于设计指标,取得了阶段性成果。
项目实施期间,荣获国家发明专利“一种降低污泥细渣含水率的板框过滤系统及过滤方法”及实用新型专利“一种板框过滤机辅助下料系统”各一项。气化车间主任薛长征介绍,通过气化渣综合利用,回收废渣中的水资源和固定碳,在进一步减轻环境污染,缓解工业固废处理带来的压力的同时,每天可节约燃煤8328元和废渣处理费用758元,降低运输费用约210元,实现化废物为资源、变“包袱”为效益的双赢目标,推动企业绿色低碳发展。
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