“数值稳稳的,困扰装置的防冻难题彻底解决了!”2月26日,锦州石化炼油四部100万吨/年连续重整装置DCS内操紧盯中控屏幕上凝汽空冷温度值说道。
100万吨/年连续重整装置作为公司首套配备汽轮机凝汽系统的装置,其K201、K202汽轮机凝汽系统空冷风机,一直是冬季安全生产的“心头患”。原有四台工频驱动空冷风机,受布局限制,冷却风量分配不均、偏流现象时有发生,局部管束冻裂风险时刻威胁装置安稳运行。
2025年下半年,炼油四部组建10人攻坚小组,立下“冬季来临前必破难题”的目标。团队扎根现场,反复分析数据、论证方案,最终确定将工频风机改为变频驱动的改造思路,通过变频精准调控风机转速,平衡风量,从根源解决偏流与低温问题。但是,若全新采购四台变频器,不仅成本高昂,且采购周期长,无法赶上冬季防冻节点。攻坚团队主动转变思路,在公司内部闲置物资中“淘宝”,成功筛选出四台闲置变频器,为改造争取了时间、降低了成本。
为了让“沉睡”设备重新上岗,机电仪运维中心技术人员全面检修、测试校准、排查故障、精细调试,让所有变频器均达标投用,直接节约新设备采购费用约21万元。
改造期间恰逢装置生产繁忙期,作业空间狭小,炼油四部联动机电仪运维中心成立联合攻坚组,施工人员顶风作业、精益求精,安全人员全程盯守、筑牢安全防线,最终实现改造全过程零事故、零伤害、零影响。
改造后,四台电机每小时节电57.71千瓦时,一个防冻期预计节约电费约14.4万元。
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