4月22日,冀东油田公司本部原稳装置停机检修项目、备用换热器与原系统连头顺利完成并投运,回油压力精准稳定在0.1-0.2兆帕区间,标志着装置进入正常运行状态。此次检修以创新模式优化重组换热设备,实现装置连续运行新突破,较原计划提前72小时完成,为全年效益目标冲刺注入强劲动力。
“一用一备”·不停机检修。原稳装置作为原油稳定处理与高附加值稳定轻烃生产的系统,其运行效能直接关系公司经济效益。长期以来,装置主要设备“原油换热器”受管束结垢、油泥淤积等因素影响,换热效率在运行过程中持续下滑,连续运行时间难以超过一年。技术团队对站内生产系统的换热设备采取优化重组,增加一套换热系统,构建 “一用一备”运行模式,当主换热器效率下降时,可实现原稳装置不停产,无缝切换至备用换热器,为主换热器清洗检修。原稳装置的连续平稳运行对确保原油储存安全具有重要意义,同时提升油田经济效益。

24小时监督·不间断管控。为保障改造项目高效推进,公司前置谋划、精密部署,提前完成管线至连头点预制工作,人员、机具、材料全部到位,累计完成管线连头预制8次、盲板安装54个等关键工序,实现各项准备工作万无一失。作业窗口期,各连接点同步推进冷切、排液、置换、焊接等流程,完成1008道焊口精准施工,严把质量关。投产前严格落实自查、互查、主管核查“三查”制度,层层把关确保投运安全。干部员工分组参战、轮替监护,监管人员“白+黑”“5+2”攻坚克难,以硬核担当保障检修工作高效推进。
39小时战书·不停滞作答。针对检修中发现的技术难题,公司迅速组建技术团队,第一时间响应处置。在湿气汇管管线施工过程中,发现管廊架起后形成倒“U”型跨接,且未设置低点排液阀门,存在运行隐患。检修组立即组织研究解决措施,确定兼具施工效率优、运行效果佳、员工操作便捷的优化方案,原本39小时的处理计划,在26小时内迅速解决完成,将风险隐患消除在萌芽状态。同时,技术人员统筹优化工艺,在工艺管线上增设预留口,为后续换热器置换与排污提供便利,进一步提升装置运维灵活性。
当前,原油换热器已顺利完成连头投用。下一步,油气集输公司将持续深化技术革新与流程优化,不断夯实长周期运行根基,全力护航能源保供与效益提升,为企业高质量发展注入不竭动力。(通讯员 张岩 殷小丹 中国化工报 赵晨光)
“吹扫时这个阀门的开关顺序千万不能搞错,这直接关系到后续作业安全,大家一定要记牢。”4月2日,在金陵石化炼油四部蜡油加氢装置检修现场,金陵石化炼油四部技术骨干王亮正手持流程图,俯身指着一组管线阀门...
4月15日,金陵石化对二甲苯装置进行停工检修,标志着该装置以连续平稳安全运行2295天的优异成绩达到投产以来长周期运行最好水平。自2020年1月3日该装置进入第三周期生产以来,金陵石化通过实施生产...