优化配比 错峰除焦 废水“上岗”
截至3月31日,广东石化两套常减压装置Ⅰ/Ⅱ一季度实际综合能耗分别降至9.01千克标油/吨和8.91千克标油/吨,连续优于设计指标;焦化装置综合能耗降至31千克标油/吨,节能成效显著。
今年以来,广东石化紧扣坚持“四精”管理、深化提质增效工作要求,通过优化原油配比、创新错峰除焦、挖掘节水潜力等一系列“组合拳”,推动多项能耗指标再创新低。
优化配比,驯服多变“油龙”
“节能降耗不是口号,是关乎效益、绿色发展和员工利益的实打实行动。”广东石化炼油一部经理赵睿表示。
一次现场巡检中,常减压装置外操李鑫发现电脱盐排水发黑、带油异常,立即上报。经排查,问题是原油频繁切换、部分油种带水严重,导致电脱盐脱水效果波动、乳化层增厚,排水水质超标。
炼油一部立即开展专项优化,精准提高界位控制、优化破乳剂投加与电场参数,快速稳定排水质量,最大限度减少污染物外排,降低对下游装置的环保压力。
针对频繁更换原油品种导致常减压装置运行波动问题,炼油一部主动对接专业部室,动态调整原油配比,将性质较轻的图皮、巴中、沙轻等原油送入Ⅱ套常减压装置加工,性质较差、易裂化的冷湖、盖亚拉等原油送入Ⅰ套常减压装置加工。同时,Ⅱ套常减压装置降低闪蒸罐操作压力,消除常压炉负荷瓶颈,装置加工负荷提升至109.6%。
此外,结合下游装置需求,炼油一部还精细化调整减压侧线收率,提升常一线、减一线、减二线产出,适时调节石脑油干点,做到资源“应拔尽拔”。
错峰除焦,打出用电“时间差”
焦化装置除焦电耗高,用电成本占比大。为降本增效,炼油一部创新推出错峰除焦策略:结合电价峰谷时段,将每日早晚除焦时间调整至电价低谷时段。
在策略实施首日凌晨4时,外操张泽宇先开启除焦塔顶、底盖,开启高压水力除焦系统。30兆帕高压水流如利刃切焦,碎焦混水成泥浆,沿溜焦槽流入脱水仓。经过近3小时作业后,早间除焦在电价低谷顺利完成。傍晚7时,夜班团队接续开展第二轮除焦工作,全程严格按方案执行,从设备复位、参数核对,到启动除焦、收尾巡检,各环节衔接顺畅。仅此一项,预计全年可节约用电成本730万元,实现能源效率与经济效益双提升。
同时,团队持续优化干气回收系统,提升焦化干气压缩机负荷,并通过贴近额定电流运行,日增回收量达50吨,有效减少放空浪费。
挖掘潜力,废水再次“上岗”
在水资源利用上,炼油一部精打细算。焦化装置冷焦过程每日需消耗大量新鲜水,成本高还增加排污压力。技术团队经过多轮试验,确定每套装置每日向冷焦水系统补充100吨净化水,年累计节水超3.6万吨。
更令人称道的是,“生产一班智创QC小组”的一项创新举措,改变了传统机封冲洗水依赖新鲜水的局面。该小组成员在日常巡检中发现,给水泵和酸性水泵的机械密封冲洗环节长期使用新鲜水,不仅浪费资源,还存在因水质不匹配导致密封件磨损的风险。经过反复研讨和工艺论证,他们将酸性水稳定引入机封冲洗系统。改造后,两套焦化装置日回用量达450吨,每年可节约新鲜水约16.4万吨,减少污水排放约15万吨,真正实现“变废为宝、以废治耗”。
“截至目前,部门员工提出的合理化建议数量同比增长40%,多个‘金点子’已转化为降本增效的‘金果子’。”赵睿表示。
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