一滴水、一度电、一方气,能有多大价值?吉林石化公司合成树脂厂给出的答案是:一季度,仅公用工程系统优化一项,就创效1035万元。
今年以来,该厂以公用工程系统优化为突破口,把“麻袋毛精神”融入生产管理,发动全员人人算细账、事事抠细节,硬是在“针尖”上削出了真金白银。
一滴水里的效益账
“用过滤水替代脱盐水,真的不影响质量?”面对质疑,合成树脂厂生产运行室技术人员用行动作答。他们深入接枝聚合釜在线高压清洗系统现场反复论证,在原有水管线增设过滤器,将过滤水进行二次净化后用于聚合釜清洗。工厂还投用第四ABS装置凝聚酸性水回用系统,平均每小时减少过滤水消耗22吨,仅此一项一季度节省近30万元。
尝到甜头,更要精打细算。在第四ABS装置,设备人员算了一笔账:24台胶乳泵全年消耗机封水6.1万吨,若密封水循环使用,一年可减少脱盐水消耗和废水排放各6.1万吨,月可创效6万元。
细水长流,聚沙成塔。合成树脂厂通过对水资源进行精细管控,一季度节水创效433万元。
一度电里的降本方
近日,在第四ABS装置PBL单元冰机房,一场设备调优工作悄然展开。技术人员重新调整8台反应釜投料时间,借助管线互联互通优势,将冰机运行模式调整为“双机并行”,一季度节电创效近90万元。
循环水系统则采取“削峰填谷”模式。生产运行室带领装置技术人员对设备进行精准调控,循环水量降低9000立方米/时,停运两台5000立方米/时大泵及一台热油循环泵,日节电6.2万千瓦时、降本4.3万元,一季度累计创效80多万元。
该厂在机泵间歇运行上也有节电妙招:优化废水泵、送料风机、搅拌器运行时间,调整PBL反应釜及过滤器高压水清胶、凝聚干燥单元开车空运升温等操作,在满足工艺要求的前提下避开尖峰时段,年可节约电费490万元。
从冰机“一开一备”到循环水精准调控,再到峰谷错时运行,合成树脂厂在电里“炼”出真金,一季度节电创效250余万元。
一方气里的节流经
氮气系统是能耗“大户”,也是挖潜“大户”。今年一季度,该厂生产运行室联合基层车间,对储罐氮封、粉料干燥、输送系统逐一“过筛子”,现场调压、堵漏、优化,硬是把氮气用量压减350立方米/时,日降成本0.34万元,一季度创效20余万元。
3月,车间人员反复优化第四ABS装置热油加热炉负荷曲线,天然气用量较月初减少420立方米/时,日降成本2万余元。
采暖伴热系统同样“斤斤计较”。技术人员紧盯气温变化,拎着测温枪跑遍每一间厂房,增加现场测温频次,对易冻管线、远传仪表等关键部位实施“特护”监控,仅蒸汽和热水两项,日降成本达13.5万元。另外,员工在巡检压缩空气管网时,进行“扫雷”式排查漏点,压缩空气用量每小时减少1300立方米,日降成本0.56万元。
通过多举措压缩空气、蒸汽、热水用量,合成树脂厂一季度节气(汽)创效347万元,真正做到了“气”尽其用、“热”尽其能。
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