八小时的暗夜坚守

3月1日,当城市沉入深夜的寂静,胜利油田注汽技术服务中心孤东项目部注汽五站的操作间却依然灯火通明。7名热注运行工穿梭在设备之间,为次日的设备搬迁与起运做最后准备。他们的工作直接关系到价值超千万元的注汽设备能否安全转移以及油田次日生产计划的衔接。这支平均工龄12年的团队,面对管线改造、设备维护、水质保障三重任务,在8小时通宵作业中完成37项关键工序。在能源保供一线,这些在深夜中坚守的“战士”,用专业技能与责任担当,诠释了“看不见的守护”。

管线改造:暗夜中的“血管手术”

23:15,水处理区的蓝色警示灯准时亮起。副站长王海峰带着两名组员,开始了最关键的管线流程改造。3台总长62米的金属管线需要重新布局,涉及19个阀门、14处接口。“每根管线的倾斜度必须控制在3度以内,否则会影响介质流速。”王海峰打着手电,在施工图上标注出关键节点。

团队采用“分段拆装”策略,先对二级过滤装置出口管线进行改造。技术员张伟使用激光测距仪反复校准管口位置,确保新接的DN150无缝钢管与原有系统精准对接。在拆卸生锈的法兰时,组员们发现两处密封垫片老化渗漏,当即启动预案更换耐高压石墨垫片。至凌晨1:20,首段管线完成压力测试,0.75MPa稳压30分钟无泄漏。

正当众人松口气时,控制室传来警报——沉降罐液位异常波动。经验丰富的电工李建国迅速排查,发现是电磁流量计信号线在改造中受损。他们临时架设备用线路,同步调整PLC控制参数,在液位触及安全阈值前化解危机。这场持续4小时25分钟的“管线手术”,最终使水处理效率提升12%,为设备迁移后的快速复产打下基础。

设备维保:与时间赛跑的“动力护航”

01:50,柱塞泵区的探照灯将人影拉长。站长赵志刚带领维保小组,开始对3台400kW柱塞泵进行深度维护。皮带传动系统的状态决定着这些台重达5.6吨的“心脏”设备搬迁后的启机成功率。维修班长陈强用红外测温仪扫描轴承温度时,发现2号泵驱动端轴承异常升温,当即决定开盖检修。

在拆解过程中,技术员们发现旧皮带不仅存在龟裂,还检测到主动轮存在0.15mm的轴向窜动。他们果断更换全套皮带轮组,并采用液压拉伸法精准调整皮带张紧度。当游标卡尺显示各皮带偏差值控制在±0.3mm内时,墙上的时钟已指向3:10。此时车间温度升至38℃,汗水浸透的工作服紧贴在背上,但没人停下手中的活计。

同步进行的润滑系统维护对精细度也有着很高的要求。注油工刘慧娟手持定量注油枪,为每个润滑点注入精确到毫升的极压锂基脂。当她完成第168个注油点时,手臂已酸胀得难以抬起。这些毫米级的精确操作,使设备振动值从搬迁前的7.1mm/s降至2.3mm/s,优于行业标准。

水质攻坚:守护生产的“生命之源”

04:30,膜处理车间泛起淡蓝色雾气。技术主管周明带领团队对反渗透系统进行搬迁前最后一次酸碱洗。他们需要清除膜元件表面0.2mm厚的硅酸盐结垢,这些“隐形杀手”会使产水电导率升高30%。配药员王晓丽戴着防毒面罩,将分析纯级盐酸与氢氧化钠分别配制成pH值2.5和11.5的清洗液。

在循环清洗阶段,周明紧盯控制屏上的跨膜压差数据。当发现一段膜组件压差异常升高时,他立即启动脉冲清洗程序,用每分钟6次的压力波动震落顽固污垢。透过观察窗可见,原本灰白色的膜表面逐渐恢复陶瓷本色。历时2小时15分钟的深度清洗,使系统脱盐率从91%回升至98.5%,产水量恢复至设计值的97%。

最后的微生物消杀环节充满挑战。为杜绝搬迁过程中的微生物污染,团队采用“臭氧+紫外线”双重杀菌工艺。当臭氧浓度达到8mg/L时,青工小李的便携式检测仪突然报警,显示车间东南角浓度超标。他们迅速启用应急通风系统,在保证杀菌效果的前提下,将臭氧浓度稳定在安全范围内。这套组合拳式的深度养护,为设备在新址的即插即用提供了水质保障。

06:30,东方既白。注汽五站的操作日志上新增了23页记录,37项检修数据全部达标。值班室内,7杯早已凉透的浓茶见证着这个不眠之夜。当晨光洒进车间时,夜班与白班人员正在交接:“2号泵联轴器对中数据要重点关注”“反渗透系统已切换至保湿模式”……这些细致入微的交接,确保价值千万的设备将以最佳状态踏上搬迁之旅。

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