中原大化合成氨装置技改成功

  中化新网讯 “甲烷含量0.86%,壳侧温度正常,压力正常,设备各项参数达到设计标准。”2月23日,从河南能源中原大化化肥事业部传出消息,该公司合成氨新二段转化炉(简称二段炉)运行稳定,标志二段炉更换技改成功。该项技改不仅成功消除了装置潜在的安全隐患,稳定了生产,而且为国内同类型合成氨装置技改提升提供了经验。

  二段炉是合成氨装置的核心设备,肩负着合成氨装置二段甲烷转化的重任。运行过程中,该设备内部燃烧区温度在1000℃以上,二段炉出口温度高达983℃,且出口转化气中含氢气、氮气、甲烷、一氧化碳、二氧化碳等易燃易爆、有毒有害气体,其安全运行直接关系到合成氨装置的稳定运行。

  “中原大化30万吨合成氨装置原二段炉运行已达33年,耐火衬里强度整体下降,刚玉砖出现贯穿性裂纹,对安全生产构成潜在威胁。为此,公司决定对二段炉实施技改。”中原大化化肥事业部党委书记王聪茂介绍说,技改施工过程中,该公司科学组织,从浇注料的支模、浇筑、养护,到刚玉砖的砌筑,膨胀缝的施工,烘炉烘干曲线的制订、实施等,均做到工序严谨、合理,保证质量。

  二段炉吊装是整个更换技改工作的重中之重。该炉总重250吨、高14.5米,施工场地狭窄,吊装施工难度较大。对此,该公司制订了详细的二段炉吊装专项施工方案,严格落实各项施工安全、质量标准化要求,最终实现一次吊装就位。


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