黔希化工循环风机改造收官

年省电费132.6万元

中化新网讯 近日,随着最后一台循环风机顺利完成试车,贵州黔希化工气化厂循环风机节能改造项目圆满收官。此次改造,该厂对4台10千伏循环风机实施系统性技术改造,成功实现风机运行效率提升与能耗效益改善双突破。

据了解,改造前,气化厂原有4台循环风机虽能满足正常生产需求,但设备存在“调节余量过剩”的突出问题,导致电耗居高不下。为破解这一生产瓶颈,气化厂主动担当作为,积极对接专业技术团队开展实地考察与系统检测,最终确定通过叶片改造优化风机性能的技术路线,在保障生产稳定的前提下,将风压由13.58千帕调整至9.5千帕,从源头上实现电耗精准管控。

首台风机改造完成后,经试车验证,节能效果显著,各项运行参数均达到预期目标。在此基础上,气化厂有序推进后续3台风机改造工作,设备、生产、电气等多部门协同联动、密切配合,严格落实安全管控与生产衔接措施,全程确保生产平稳有序、未受影响。2026年1月底,4台循环风机完成改造并顺利投入试运行。

经电气维修公司多组数据对比分析,在同等生产任务下,改造后单台风机平均节电率达30%,日节约电费约1989元。结合全年运行8000时,常态运行两台循环风机的生产实际,预计全年可节约电费132.6万元。

下一步,气化厂将依托改造后形成的监测数据体系,持续优化风机运行策略,加强设备维护保养,确保节能效益长期稳定释放。

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