“在投用了APC 智能控制系统后,各项指标逐渐平稳,由之前的波浪线优化为直线运行,动设备节电率大幅提升了35%,油品年产率也提升了0.79%。”潞安化工集团煤基清洁能源公司费托合成厂技术专员吴帅说。
APC控制系统是基于DCS控制系统之上,一种融合变频技术、智能控制技术等先进控制系统的简称,在化工装置流程化工业里面应用广泛,不仅可以降低人员的操作强度,降低误操作的概率,还能有效地提高生产效率,实现装置的平稳安全运行。
2024年,煤基清洁能源公司在费托合成装置引进了APC智能控制系统,经过一年的运行,收到了良好效果。在煤基清洁能源公司中控大厅,通过监控屏幕,APC控制系统运行过程中,被控变量(CV)和操纵变量(MV)的开关状态、实时运行数据、设定上下限等关键信息,各控制回路的核心参数与运行状态等全维度可视化呈现。操作人员不仅可以实时监控每一个控制回路的动态变化,还可以精准调整控制参数,确保生产过程始终处于最优运行区间。同时,系统还具备完善的异常预警机制,当被控变量或操纵变量触及设定阈值时,立即触发声光报警,同步推送异常信息,助力操作人员快速响应、高效处置。工作人员还告诉记者,通过引入变频技术,当生产负荷降低时,系统还可以自动下调机泵转速,减少电机输出功率,避免“大马拉小车”造成的能源浪费;生产负荷提升阶段,平稳提升机泵转速,确保物料输送与工艺需求高度匹配,实现了“按需供能”运行模式。
在费托合成装置成功应用APC智能控制系统的基础上,今年,煤基清洁能源公司在油品加工装置进一步实施了APC先进控制系统的改造,通过先进控制系统的改造,不仅要让整个油品加工装置自动化控制率提高、操作平稳性提高,更要使油品加工装置整个系统的运行偏差降低到合理范围,为油品加工装置的节能降耗和稳定运行提供支持和帮助。煤基清洁能源公司项目技术部副主管邵应平介绍说,APC控制系统改造是煤基清洁能源公司智慧工厂建设迈出的坚实一步,而更加先进智慧的RTO系统也在建模中。APC使生产系统工艺优化,而RTO未来有望实现只要给出产品指令,就能实现整个生产系统的智能切换。
近几年,依托科技赋能,煤基清洁能源公司不断加快“智慧清能”建设。在智慧效益上,通过APC智能化控制系统在费托合成装置中实现卡边运行,完成了113个先进控制回路的建模与投用,实现了多变量自动调节控制,提升了合成装置运行稳定性,减少了工艺变化对原材料消耗的干扰,在节能降耗的同时大幅降低“碳”排放。在智慧安全上,对全厂人员定位系统硬件设施进行升级,增设电子围栏、人员聚集风险监测预警功能,实现了现场人员“定位全覆盖”管理;完成了全厂天眼监控系统升级改造及隐患消除,实现了监控精准全覆盖;为运输服务单位车辆统一安装智慧物流系统,实现煤炭运输全程无死角在线实时监管,保证煤炭运输的全流程管控;完成了新增互联网加固项目,实现了智能物流IP网段网络安全策略优化,确保公司网络安全、数据安全。在智慧经营上,有序推进“人财物、产供销”核心业务一体化的数字运营管控平台建设,通过“数字化综合管控”平台固化流程、赋能授权、提升效率,推动数字治理与企业生产经营管理深度融合。
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