“咱们在古城油田古51511井实施的钻井泥浆调剖措施效果显著,目前单井累计创效28.43万元,不仅有效填补地层亏空,还真正实现了降本增效与环境保护的双赢!”4月24日,河南油田工程技术人员秦嘉欣兴奋地说。
她口中的这口井,曾因高含水、低产问题长期关停。技术人员深入分析后发现,该井虽单井采出程度不高,但区域邻井注采亏空,地层能量不足。
与此同时,一道关乎环保与效益的难题亟待破解:随着钻井作业持续开展,预计油田采油一厂与采油二厂今年将产生近5800立方米废弃钻井泥浆。若沿用传统处置方式,年处置费用超130万元,高昂成本成为制约油田绿色低碳、低成本高质量发展的突出瓶颈。
破局之道,在于技术创新与思路转变。技术团队反复研究论证,大胆提出创新构想:将废弃“泥浆固废”转化为“调剖剂”。研究发现,废弃钻井泥浆具有固相含量高、粒径小的特性,对中低渗油层具备优良的调剖封堵效果;稀释后,悬浮性能大幅提升,完全满足现场油井回注施工的技术标准。
这一创新举措,成功将昔日的“环保包袱”,变为填补地层亏空的“宝贵资源”。
去年12月19日,古51511井正式启动泥浆回注作业。短短数月,这口关停井实现华丽转身。截至目前,已累计回注钻井泥浆1661方,创效成果立竿见影。经测算,采用“回注利用”替代“传统处置”模式,预计年节省泥浆处置费39.1万元,扣除回注作业成本4.86万元,年可创效34.24万元,既补足了地层能量,更把环保压力转化为实实在在的经济效益。
今年,技术团队计划实施3井次泥浆调剖措施,可有效解决钻井产生的废弃泥浆处置问题,全年预计创效60余万元。
此次废弃钻井泥浆资源化利用的成功实践,是河南油田深入践行绿色低碳发展战略的一个缩影。它从根源上解决了废弃钻井泥浆处置的环保难题,实现了资源循环利用,探索出一条降本增效、绿色开发的新路径。
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