井下测试公司全国产化自研重建井筒技术取得新进展

7月6日,中国石化江汉石油工程井下测试公司圆满完成焦页29-1HF井重建井筒施工任务,各项指标一次成功率达到100%、提速60%,为页岩气套中固套重建井筒技术全国产化提速提效做出重要贡献。

焦页29-1HF井是国内第三口重建井筒井,是江汉油田油气产能建设管理中心成立后的第一口重建井筒井。重建井筒是在原井筒中下入小尺寸套管,经过二次固井封堵原有油气通道,达到恢复井完整性的技术。该技术自2015年开始在北美油气现场率先应用,属于“卡脖子”技术。

重建井筒井面临诸多难点,与一般井相比,在原有基础上,对如何清理井壁异物、有效封堵水平段多裂缝、小尺寸套管居中扶正等提出更高要求,对工艺要求更高、技术要求更严,国内相关施工和经验不多。

在该井的施工中,该公司组建重建井筒专业化现场服务团队,固定施工队伍,降低工程风险,保障作业质量。在运行管理上,以天为节点,发挥甲乙方一体化推进、一体化思考、一体化运行的协同化施工模式,把控重建井筒技术方案,确定重要施工参数。在质量管理上,严格执行质量管控清单和过程控制,并将施工节点规划到个人,强化管理主动跟进。在技术支撑上,建立重建井筒创新团队,从扶正块安装、固化水堵漏及配套设备、脱手工具的装配和调试、固井水泥实验等关键环节到整个工艺流程,全程进行监管。通过统筹作战、节点推进、专业决策,成功将全国产化重建井筒施工周期从32天缩短至20天,实现工程提速60%,水平段堵漏、管柱下入、套中套固井、丢手等各项作业工序一次成功,实现安全、高质、高效的标准化生产。

面对复杂的勘探开发技术需求,井下测试公司以打造技术先导性企业为目标,大力实施“人无我有、人有我优、人优我特”战略,加快推进重建井筒重复压裂关键技术国产化进程,形成套中固套重建井筒的施工技术体系,为国内页岩气田老区开发增储上产提供有效借鉴。

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