4月14日一大早,吉林燃料乙醇公司乙醇联合车间控制室内,工艺专工张昊像往常一样翻看蒸馏B工序画面,目光定格在酸值一项,脸上挂着笑容:“这段时间的努力没白费,指标终于稳定在正常范围内了。”
作为燃料乙醇产品的重要质量指标,酸值如果高出正常范围,意味着产品不合格。
张昊介绍,蒸馏B工序最初为食用酒精装置。因转型升级需要,改扩建为生产燃料乙醇。但是改造后产品酸值一直偏高,经过多次生产优化,改善并不明显,不仅造成效益流失、影响正常销售,也增加了下一道工序负担。
罐区操作人员表示,生产的产品送入储罐,销售中直接输送即可。但如果酸值超出正常范围,我们就要把低酸值的产品倒罐到这些高酸值的产品中进行掺混,直到产品合格才能出厂。
为了彻底消除这一短板,车间把降低酸值立项攻关,技术人员也立下决心,纷纷表示一定要堵住这一提质增效“出血点”。
他们一头扎进现场,对可能造成酸值过高的原因进行分类整理,全流程、全过程逐项梳理,马不停蹄进行对比试验。
寻找真相的过程从来没有坦途。收集的数据上千个,抽丝剥茧的过程考验的不仅是耐心,更是技术实力的较量。他们没有退缩,而是不厌其烦的反复查找、探讨和试验,终于把问题的症结聚焦到冷凝器上。
运行工程师孟繁春说,成品换热器不凝气和成品罐不凝气汇合在一起进入冷凝器,两股不凝气走一根直径50mm管线,因管径较细导致流量受限,这可能是引起产品中酸值高的原因。
为了改变这个现状,大家集思广益,有说将管径扩大的,有说改变气体走向的。最后公司拍板决定,对目前生产稳定运行影响的建议是最优解。
于是经过反复讨论和验证后,将成品不凝气单独改去粗塔真空系统,避免和换热器不凝气争过“独木桥”产生的“拥堵”。
瞄准时机,公司对该项攻关进行了技术改造。改造后,虽然酸值得到明显改善,但距离预期仍有差距。为此,乙醇单元长、技术员和岗位人员继续进行生产优化攻关。
结合质检数据,他们经过多次调整,反复试验,在3月中旬,优化攻关取得了可喜进展,确定了操作方案。运行半个月来,蒸馏B产品酸值降至正常范围,比照此前下降了33%,产品质量得到极大提升。
攻关人员欢欣鼓舞的同时,罐区操作人员闻讯也非常高兴:“这下好了,再也不用为了倒罐发愁了!”
至此,这场“降酸攻坚战”圆满收官,不仅擦亮了吉林燃料乙醇公司品质的金字招牌,也为公司降本增效提供了有力支持。
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