近期,山焦焦化化产品回收厂第一煤气回收车间针对洗苯岗位2#洗氨塔碱洗段液位波动大、循环液碱度调控不稳等生产难题,组织实施稀释水补水系统优化改造,从源头解决工艺短板,有效提升了装置运行稳定性。
2#洗氨塔碱洗段是一次脱硫H2s的最终洗涤单元,主要通过补充碱液与稀释水,经循环泵实现碱液循环脱硫,处理后的碱液外送至固定铵塔,用于调节废水氨氮指标。在补碱量稳定的情况下,液位频繁波动直接导致外送碱液pH值不稳定,不仅影响固定铵塔水氨氮指标控制,还增加了人工调节频次,造成碱液浪费,制约了系统高效平稳运行。为破解这一痛点,第一煤气回收车间快速制定改造方案。改造核心为调整稀释水补水点,将原调节阀后补水优化至调节阀前,无需新增大型没备,仅通过管线位置调整,便实现补水压力与流量稳定可控,从根本上消除液位联动波动诱因。
改造后,装置运行效果显著。碱洗段液位实现稳定自动调节,循环碱液浓度、pH值平稳性提高,固定铵塔废水氨氮指标持续稳定达标。在减少人工调节频次,提高碱液利用率,减轻职工操作强度的同时,全力推进节能降耗、降本增效各项工作落实见效。
(刘 飞)





